中國粉體網(wǎng)訊 白泥是制漿造紙企業(yè)在堿回收過程中產(chǎn)生的固體廢查,白泥的主要成分是CaCO3,含量達80-90%;每生產(chǎn)一噸紙或一噸漿,平均要產(chǎn)生0.8~1噸左右的白泥。堿回收,是指從堿法制漿蒸煮廢液中回收蒸煮所用的化學藥品的工藝過程。堿回收主要由,蒸發(fā)、燃燒、綠液苛化三個過程組成,雖然堿回收苛化過程包括非常簡單的化學反應,但卻在各處理步驟中使用了各種固液分離設備。在制漿造紙廠,堿回收過程中產(chǎn)生的苛化白泥,國內(nèi)外的大型制漿廠一般采用石灰窯煅燒法,使白泥再生成生石灰,循環(huán)使用。
白泥再利用制備輕質(zhì)碳酸鈣,關鍵在于白泥的成分。
1堿回收白泥的產(chǎn)生和成分
制漿黑液經(jīng)提取、蒸發(fā)濃縮,在堿回收爐燃燒后得到的熔融物,溶于水后形成綠液,其主要成分為碳酸鈉。綠液經(jīng)過濾后加入石灰苛化,使碳酸鈉轉(zhuǎn)化為氫氧化鈉,同時得到的沉淀物為白泥,化學反應見方程式(1)。
白泥的成分以碳酸鈣為主,此外還含有氫氧化鈣、硅酸鈣和殘余的氫氧化鈉,以及鋁、鐵氧化物及塵埃等雜質(zhì)(見表1)。
表1 堿回收白泥主要成分
壓力式苛化成套設備白泥回收應用工藝。
2 生產(chǎn)工藝
2.1設計參數(shù)
該項目的主要設計參數(shù)為:白液處理能力3200m3/d,設計產(chǎn)能為35000 m3/d,懸浮物含量≤30mg/L;
白泥干度≥70%,白泥殘堿≤0.3% (以Na20計);綠泥干度≥50%。
2.2工藝流程
根據(jù)制漿規(guī)模和環(huán)保要求,結合目前國內(nèi)外最為先進的苛化技術和裝備,經(jīng)過全方位論證,確定了切實可行的最優(yōu)化方案,其工藝流程見圖1。
圖1工藝流程圖
苛化系統(tǒng)主要包括綠液過濾和綠泥洗滌濃縮、消化和苛化、白液過濾和白泥洗滌等單元。
圖2常規(guī)堿回收苛化工段的主要技術指標
2.2.1綠液過濾和綠泥洗滌濃縮
該單元由4臺綠液澄清器和兩段式綠泥洗滌和過濾設備組成,首先用綠泥洗滌器洗滌,對洗后綠泥再分別用1臺鼓式預掛過濾機和2臺板框壓濾機進行過濾濃縮,其中預掛過濾機濃縮的綠泥干度≥45%,用板框壓濾機濃縮的綠泥干度≥55%,可根據(jù)綠泥濃縮效果和運行效率進行靈活的選擇應用,以確;旌虾蟮木G泥干度≥50%。
圖3澄清器結構圖
圖4白液精細過濾機
2.2.2消化和苛化
澄清后綠液在消化前先通過一個冷卻器冷卻至適宜的溫度(約85C左右),然后再進入消化提渣機,化后的乳液流人兩臺串聯(lián)的苛化器和兼有苛化功能的液位緩沖槽,全程經(jīng)過約180~210min完成苛化反應。該單元由4臺綠液冷卻器、4臺消化提渣機和8臺苛化器+2臺苛化液位緩沖槽組成,各設備間通過旁通管路可據(jù)情靈活切換。
圖5綠液真空冷卻器結構
圖6石灰消化提渣機
2.2.3白液過濾和白泥洗滌
用泵將苛化乳液送至白液壓力盤式過濾機,并用熱水置換洗滌白泥,過濾后的白液用白液泵送至白液貯存槽。同時,為防止白液壓力盤式過濾機的故障維修或酸洗換網(wǎng)等操作,在系統(tǒng)中配置了一臺白液澄清貯存槽和與之串聯(lián)的白液壓力過濾器,以確保系統(tǒng)的白液澄清度。從白液壓力盤式過濾機來的白泥經(jīng)過白泥攪拌槽稀釋后,由密度計控制白泥濃度在30%~35% ,然后用白泥泵送入白泥貯存槽貯存,繼而再用白泥泵輸送并通過密度自動化控制系統(tǒng)在線稀釋調(diào)濃至20%~25%進入白泥盤式過濾機濃縮洗滌白泥,白泥最終干度≥70%,白泥中的殘堿<0.3%,用皮帶輸送機送至石灰窯。
圖7白液壓力盤式過濾機
圖8白泥盤式過濾機
該單元配置了4臺白液盤式壓力過濾機,2臺白液澄清器和4臺白液精細過濾器,以及4臺白泥盤式過濾機及白泥槽、白液槽和真空泵等配套輔助設備,并留有4臺白泥二段洗滌的盤式過濾機及其配套白泥槽的增建空間。
3 苛化白泥生產(chǎn)填料碳酸鈣的關鍵問題
利用苛化白泥生產(chǎn)填料碳酸鈣時,以目前的分離、提純設備白度和殘堿含量的控制均沒有問題,主要難點有以下幾方面。
(1)由于白泥顆粒結構不均和絮狀結構等問題使過篩水平低于10%,因此成品率不高。
(2)白泥中硅含量較高,導致紙機施膠劑用量增加。
(3)白泥中存在黑灰等問題。
4 生產(chǎn)優(yōu)化和調(diào)整策略
4.1白泥粒徑控制
粒徑是造紙?zhí)盍系闹匾阅苤笜,其大小常用平均粒徑或中位粒?D50) 表示;粒度分布的離散度=(D90-D10)/D50,離散度越小表示粒度分布范圍越窄,過大和過小的顆粒數(shù)越小,粒徑越集中。白泥粒徑的離散度一般在13%~15%,其性能也較均一和穩(wěn)定。另外,比表面積也是造紙?zhí)盍系囊豁椫匾笜耍籼盍虾休^多細小組分,則其具有更大的比表面積,從而給紙機運行、紙張質(zhì)量、填料留著等帶來諸多問題。為保證白泥輕鈣的質(zhì)量,在生產(chǎn)過程中,對白泥粒徑及比表面積等指標的控制主要做了以下調(diào)整。
首先,控制生石灰的質(zhì)量,氧化鈣含量要求≥90%,并控制過燒灰含量;其次,在保證堿回收正常運行的前提下,主要消化溫度控制在94~98C、消化時間(70±5)min、控制苛化后乳液的過量灰含量在3.0%~4.0%之間,以便控制苛化反應效果和苛化乳液的過濾性能;通過對生產(chǎn)工藝的調(diào)整,白泥平均粒徑增大,中位粒徑(D50)為6.5μm。
4.2白泥除硅
白泥中硅含量較高,生產(chǎn)的紙張施膠度較差,施膠劑的用量偏高,最終使生產(chǎn)的填料碳酸鈣用量較低。為攻克這一課題,首先可從堿回收苛化工段入手,在燃燒后的白液中加入絮凝劑,使綠液的硅氧化物和其他金屬雜質(zhì)絮凝,然后利用過濾機和高效澄清器(見圖3)將絮凝物過濾分離,控制綠液懸浮物含量≤20mg/L。這樣不但減少了白泥中硅化合物含量,同時白泥中的黑色細小塵埃也得到了控制。通過苛化工段的調(diào)整,苛化白泥硅氧化物的含量降低40%左右(見表2),效果非常明顯。
表2白泥中硅氧化物含量(降幅單位%)
通過調(diào)整后成品碳酸鈣中硅氧化物含量≤1%(見表3),除硅效果明顯,也避免了對紙張施膠的影響,填料碳酸鈣恢復到正常使用量。
表3 加工過程中硅氧化物含量變化
4.3白泥殘堿的控制
在白泥項目開機時,控制白泥殘堿和保證洗滌效果是白泥輕鈣項目的最基本指標。但在實際生產(chǎn)中,仍發(fā)現(xiàn)白泥濾液濁度和殘堿較高,從而給紙機的濕部系統(tǒng)和紙張質(zhì)量帶來不利影響。針對該問題,優(yōu)化CD過濾機(Caustic Disk filter)洗滌工藝,增加多圓盤過濾機、板框擠壓機和白泥澄清器等白泥洗滌設備,對白泥再進一步洗滌。經(jīng)苛化生產(chǎn)工藝優(yōu)化,成品填料碳酸鈣的殘堿含量(見表4)低于0.1%,pH值≤8.5,電導率≤2.0 mS/cm,避免了白泥輕鈣攜帶的可溶性雜質(zhì)。
表4 白泥殘堿含量
表5苛化系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)
結語
堿回收苛化白泥中氧化硅含量較高,對白泥的洗滌和回收再利用造成困難,加之一些列原因,發(fā)展舉步維艱,經(jīng)歷幾代工藝革新才初步具備工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模。如今,在苛化生產(chǎn)過程中,通過控制生石灰質(zhì)量、調(diào)整消化反應溫度和反應時間,可以穩(wěn)定生產(chǎn)白泥的顆粒粒徑,保持白泥的粒徑均勻。再通過對白泥的進一步洗滌、碳化和研磨等工藝,可以有效地控制生產(chǎn)填料碳酸鈣的pH值、中位粒徑(D50)和硅氧化物含量等指標,達到造紙?zhí)盍系囊,是堿回收苛化白泥再利用的可行之法。
參考來源:
馬煥星,等:壓力式苛化成套設備的開發(fā)與應用,汶瑞機械(山東)有限公司
曹衍軍,等:堿回收白泥生產(chǎn)輕鈣產(chǎn)品及使用實踐,山東太陽紙業(yè)股份有限公司
張輝,等:堿回收壓力式苛化的技術及裝備,南京林業(yè)大學
李望南,等:堿法草漿白泥精制碳酸鈣作造紙?zhí)盍,岳陽紙業(yè)集團公司
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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