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要使煙氣治理方案可靠、長期、安全運行,關(guān)鍵在于選擇設(shè)備必須適應(yīng)煙氣特點。
為了提供可靠數(shù)據(jù),加深對煙氣特點的認(rèn)識,本廠重新對煙氣進(jìn)行了大規(guī)模、長時間的測量,結(jié)果如下:
煙氣量:4.5萬m3/h;
煙溫:635℃;
煙塵質(zhì)量濃度:8 680~9 200 mg/m3;
煙氣成分:N2 76.2%,O2 7.9%,CO2 4.9%,CO 0.033%,其它0.967%;
煙塵成分:CaO(MgO) 41.72%,SiO2 15.78%,Al2O3 7.01%,F(xiàn)e2O3 0.96%,C(其它)34.53%;
煙塵粒度:0~2 μm 37.05%,2~5 μm 19.06%,5~10 μm 21.82%,10~20 μm 15.02%,20~40 μm 4.05%,>40 μm 2.43%。
根據(jù)測量數(shù)據(jù)和對煙氣特性的分析,提出了既能煙塵排放達(dá)標(biāo),又能創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的“余熱利用,落丸清灰、負(fù)壓流程、布袋除塵、微機(jī)控制”的技術(shù)新方案,其流程示意圖見圖2。
4#爐煙氣由兩根導(dǎo)煙管引入沉降室,正常情況下,經(jīng)主煙道進(jìn)入余鍋進(jìn)行熱交換后,煙溫由500℃以上降至220℃以下進(jìn)入布袋過濾器,凈化后的煙氣由引風(fēng)機(jī)送入煙囪排放。當(dāng)煙溫過高或系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,煙氣走旁路煙道直接由煙囪排放。
新方案有三大主要設(shè)備:余鍋、布袋過濾器、引風(fēng)機(jī)和5個輔助裝置:軟水處理、鋼丸循環(huán)清灰、過熱蒸汽入網(wǎng)、卸灰和微機(jī)控制組成。
?、貴R-Ⅱ型單汽泡自然循環(huán)直立煙道式余熱鍋爐 該鍋爐的設(shè)計對電石爐煙氣特征有較強(qiáng)的適應(yīng)性與針對性。鍋爐分過熱段、蒸氣段、省煤段。受熱面密排布置,煙氣以橫向沖刷為主,傳熱效果好。同時,還根據(jù)電石爐煙氣特點在鋼丸的幾何形狀、大小、分布密度和撞擊高度,落丸循環(huán)周期和循環(huán)量等方面,都結(jié)合投入試運行后進(jìn)行的實驗,較好解決了鋼丸在受熱面、貯斗、管道等部位的堆積以及丸與灰的分離等難題,使鋼丸能持續(xù)、可靠地工作,解決了鍋爐列管集灰問題,從而使落丸清灰這項傳統(tǒng)技術(shù)又增加了在電石爐煙氣治理技術(shù)中新的活力。
專門設(shè)計、制造的余鍋進(jìn)口煙溫在400~600℃(有時瞬間達(dá)700℃),出口煙溫能控制在220℃以下,完全滿足了布袋除塵器對煙溫的要求。此外,余鍋還針對電石爐煙氣特點,采用了多項國內(nèi)先進(jìn)技術(shù),使余鍋整體結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,傳導(dǎo)效率高,維修方便。
②LFEF(Ⅲ)10W358玻纖袋除塵器 該裝置采用微機(jī)控制,分室反吹,定時或定阻力清灰,設(shè)有溫度顯示,不停機(jī)分室更換布袋或維修。實踐證明:特制的玻纖袋過濾煙塵,捕集煙塵效果良好,以一級除塵代替了原方案的三級除塵,消除漏點,降低阻力,對電石爐煙氣適應(yīng)性強(qiáng),開、停車十分方便,更加經(jīng)濟(jì)、合理。
?、踄6-51-2 ***5F引風(fēng)機(jī) 根據(jù)電石爐煙氣特點選用該引風(fēng)機(jī),它是由止推軸承箱、葉輪主軸組成雙支撐轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu),該機(jī)極限轉(zhuǎn)速高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),葉輪主軸二側(cè)軸承箱采用水冷,配有斷水信號,運行安全可靠。主要部件材質(zhì)耐磨性能好,機(jī)殼設(shè)有人孔,便于清除積灰。其優(yōu)良的性能可確保風(fēng)機(jī)長期可靠運行。
在進(jìn)行本方案系統(tǒng)設(shè)計時,充分考慮到電石爐煙氣溫度高,變化大,而布袋過濾器進(jìn)口煙溫要求嚴(yán)格(250℃以下)的特點,除了常規(guī)的調(diào)節(jié)與控制設(shè)計外,把異常情況下和安全保護(hù)作為設(shè)計重點,對可能出現(xiàn)的故障都采取了分級保護(hù)措施,從而保證全系統(tǒng)大部分時間處于**運行狀態(tài)。
暫無數(shù)據(jù)!