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噴漿造粒干燥設(shè)備的改造
存在的問題
粒度控制難度大,內(nèi)破碎負(fù)荷加重,由于大顆粒(超過必3mm)重返機(jī)頭,致使系統(tǒng)粒度偏大,為保證粒度指標(biāo)只好減少噴漿量,進(jìn)行重新破碎調(diào)整,每次花費(fèi)時間都在5h左右,在調(diào)整過程中常出現(xiàn)成品外形不規(guī)則,具有細(xì)粉難以篩除,產(chǎn)品質(zhì)量(粒度)無法保證。經(jīng)觀察分析,我們認(rèn)為這一問題屬于干燥設(shè)備內(nèi)分級錐分級效果不佳所致。大顆粒重返機(jī)頭,繼續(xù)涂布粘結(jié),周而復(fù)始。造成內(nèi)破碎負(fù)荷加重,因超載而電機(jī)燒壞。
機(jī)頭容易化料,嚴(yán)重時已熔化的物料進(jìn)人迷宮式密封圈(碳化纖維盤根密封件填料的作用和特點(diǎn)),生產(chǎn)無法進(jìn)行,被迫停車清理,費(fèi)功費(fèi)時。此問題是內(nèi)返料落料位置不合理,易直接受高溫作用,脫水熔化所造成。
臺時產(chǎn)量偏低,適應(yīng)不了日產(chǎn)量在110t以上的生產(chǎn)負(fù)荷,原因是系統(tǒng)粒度波動大,細(xì)粉過多,干線時常堵塞,達(dá)不到長周期連續(xù)運(yùn)行,限制了裝置潛在能力的發(fā)揮。
改造之后的效果
取消了原有的干燥設(shè)備內(nèi)分級錐,重新設(shè)計(jì)安裝了分級裝置,徹底解決了大顆粒復(fù)返機(jī)頭的弊端,減少了內(nèi)破碎負(fù)荷40%一50%,臺時產(chǎn)量增加30%,在料漿指標(biāo)正常情況下,日產(chǎn)量可達(dá)150t以上,操作省力省心,尾氣風(fēng)機(jī)、除塵器等干線也由此可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行60天以上不清堵,實(shí)現(xiàn)了長周期連續(xù)運(yùn)行。
根據(jù)干燥設(shè)備內(nèi)物料流動性強(qiáng)的特點(diǎn),在機(jī)尾篩分區(qū)設(shè)計(jì)安裝了物料分布器,增加有效篩分面積90%以上,從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量(粒度),必1一4mm顆粒可長期穩(wěn)定在90%以上,且均勻光滑,無細(xì)粉。
設(shè)計(jì)并改造了干燥設(shè)備內(nèi)螺旋通道在干燥設(shè)備頭的落料位置和物料運(yùn)動方向。根除了機(jī)頭化料,保證了裝置連續(xù)運(yùn)行,節(jié)約了維修經(jīng)費(fèi)。
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價比
污泥干化處置迎來政策春風(fēng) 污泥面臨巨大處置壓力。業(yè)內(nèi)分析稱,假設(shè)污泥處置成本為270元/噸,每噸每天污泥投資成本為65萬,2020年污泥無害化處置率達(dá)到90%要求,可得到未來五年污泥運(yùn)營空間
五. 藥用噴霧干燥機(jī)選型與客戶條件有關(guān)的內(nèi)容: 1、設(shè)備的生產(chǎn)能力:小時水份蒸發(fā)量是干燥機(jī)的能力指標(biāo),且直接影響投資大小和設(shè)備的利用率。在以年產(chǎn)干粉指標(biāo)折算時,應(yīng)充分提高干燥機(jī)的運(yùn)行時間率,盡量安排長
四.藥用噴霧干燥機(jī)的型式和基本功能: 根據(jù)噴霧干燥機(jī)的特點(diǎn);藥品物料的特性;以及GMP對設(shè)備的要求綜合進(jìn)行考慮,對大多數(shù)物料而言: A、機(jī)
中法環(huán)境污泥干化廠項(xiàng)目檢測中心順利封頂 北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)訊:由蘇州中正建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目三部承建的蘇州工業(yè)園區(qū)污泥處置及資源化利用項(xiàng)目二期工程共三幢單體,一幢3層的干化車間,一幢3層的檢測
七、顆粒大小的調(diào)節(jié)。 通過調(diào)整噴霧壓力與噴嘴孔徑來調(diào)整粉料粒徑。一般壓力增大、噴霧高度增加,霧滴變?。环粗畤婌F高度下降,霧滴變大。噴嘴孔徑縮小,顆粒變??;噴嘴孔經(jīng)增大,顆粒變大。生產(chǎn)中通常要求大顆
三、增加塔頂輔助噴嘴。 由于目前陶瓷廠多用壓力式噴霧干燥塔、其熱風(fēng)是從上入塔,漿料則向上噴,導(dǎo)致塔頂上部有相當(dāng)高的熱空間無霧滴進(jìn)入。為了充分利用熱源、提高粉料產(chǎn)量,可在塔頂增設(shè)輔助噴嘴。 四、改進(jìn)