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大型焦?fàn)t煤氣凈化回收裝置克勞斯?fàn)t、氨分解爐內(nèi)襯材料(一)
大型焦?fàn)t煤氣凈化回收AS流程,實際上是以氨為堿源的一種洗苯、洗氨、蒸氨、脫氨、脫酸、氨分解、硫回收的煤氣凈化工藝,其特點是工藝流程短,整個處理過程中不需添加任何化學(xué)物品,且排放無害,符合目前日益提高的環(huán)保要求。
自93年以來經(jīng)鞍山焦耐院推薦,在國內(nèi)全國產(chǎn)化**家馬鋼焦化廠合作開發(fā)焦?fàn)t煤氣凈化A-S流程中的氨分解爐、克勞斯?fàn)t襯磚及砌筑安裝取得了很大的成功。該爐襯材質(zhì)品種達(dá)13種,規(guī)格有60多個。全國所有新上的這種爐型的內(nèi)襯耐火磚均由我公司提供,并負(fù)責(zé)砌筑安裝的爐子總計達(dá)74座,除石家莊焦化廠*先引進(jìn)德國技術(shù)的兩座同類型爐是由洛陽耐火材料研究院實驗廠提供外,其余全部由我廠包工包料包砌筑安裝,市場覆蓋面達(dá)97%以上。
自1993年以來,在全國多座爐子相繼建成并投入使用的過程中,我們針對爐子使用中出現(xiàn)的各種問題,匯同設(shè)計單位及業(yè)主不斷地探討并改進(jìn)和提高,到目前為止技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,今由我廠承建的爐子我們確保使用壽命達(dá)六年以上。
1998年后第二個使用周期開始時,我們對爐襯磚 、測溫?zé)犭娕疾迦肟状u 、保溫層磚 、保溫層材質(zhì)等重新進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,其中廢熱鍋爐進(jìn)口管板及換熱管陶瓷保護(hù)管的設(shè)計上有獨特之處,并在爐殼內(nèi)壁增貼硅酸鋁纖維氈 ,將爐墻耐火磚的膨脹量計算的非常準(zhǔn)確,從根本上解決了以往插入熱電偶經(jīng)常被剪斷而使中控室無法控制溫度,導(dǎo)致爐子超溫?zé)龎拇呋瘎┑壬a(chǎn)事故的發(fā)生。
(1)按照鞍山焦耐院提供的材料設(shè)計指標(biāo)理化性能,我廠確認(rèn)歸納為剛玉莫來石磚,德國提供資料注明為紅柱石磚。
(2)我廠生產(chǎn)的高純剛玉莫來石磚是以吉林省、梅河口砂輪廠生產(chǎn)的電熔莫來石為主要骨料,并輔以黑龍江雞西產(chǎn)的硅線石精礦粉,在基質(zhì)部分以工業(yè)—氧化鋁微粉和優(yōu)質(zhì)高嶺土超細(xì)粉,按莫來石的理論組成合理配方、混煉和采用大噸經(jīng)壓力機(jī)成型,經(jīng)1700℃以上高溫?zé)?。其制品具有外型尺寸,其制品具有外型尺寸精確,色澤白凈,機(jī)械強(qiáng)度高,熱性能優(yōu)良等一系列優(yōu)點,制品的微觀結(jié)構(gòu)經(jīng)X光衍射和電子顯微鏡能譜分析,其相組成接近與莫來石的理論組成,莫來石巖主晶相占組成的85%以上。
(3)德國產(chǎn)品指標(biāo)和我廠產(chǎn)品出廠性能指標(biāo)對照表。
指標(biāo)項目 | 德國指標(biāo) | 我廠指標(biāo) | |
化學(xué)成份% | SiO2 | / | ≤18 |
Al2O3 | ≥78 | ≥80 | |
Fe2O3 | ≤0.7 | ≤0.5 | |
物理性能: | |||
**操作溫度℃ | 1700/1300 | 1600/1300 | |
極限溫度℃ | / | 1600 | |
耐火度℃ | 1885 | >1830 | |
荷軟點℃ | ≥1700 | ≥1680 | |
氣孔率體積% | 17 | ≤18 | |
體積密度㎏/m3 | 2850 | ≥2850 | |
冷壓強(qiáng)度MPa | ≥60 | ≥60 | |
導(dǎo)熱系數(shù)800℃/W .m. K | 2.65 | / | |
莫來石主晶相體積% | / | > 85 |
暫無數(shù)據(jù)!