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        聊城電廠600MW鍋爐磨煤制粉系統(tǒng)的調(diào)試及改進

        湖南礦必興科技有限公司  2015-05-11  點擊2772次

        介紹:聊城電廠一期工程600MW"W"火焰鍋爐雙進雙出磨煤機制粉系統(tǒng)的設(shè)計特點及調(diào)試改進結(jié)果。該磨媒機制粉系統(tǒng)在磨制硬度較高的煤種時,主要存在煤粉細度不穩(wěn)定及細度偏粗等問題。通過改變裝球尺寸和比例,改進分離器及回粉閥結(jié)構(gòu)及優(yōu)化調(diào)試等綜合措施后,煤粉細度由原R75=17%左右提高到R75=8%左右,取得了較好的效果?;胤坶y門問題是導(dǎo)致煤粉細度不穩(wěn)定的主要因素,應(yīng)對存在的回粉閥拒動問題引起足夠重視。

        關(guān)鍵詞:雙進雙出磨煤機 調(diào)試改進

        0前言

        磨煤機是鍋爐重要的燃燒設(shè)備,磨煤制粉系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)試是燃煤火力發(fā)電機組調(diào)試的主要組成部分。尤其是磨煤機出力及煤粉細度,將直接影響到鍋爐燃燒的經(jīng)濟性和出力。本文針對聊城電廠一期工程600MW"W"火焰鍋爐配備的metso雙進雙出磨煤機制粉系統(tǒng)存在的煤粉細度不穩(wěn)定及煤粉細度偏粗等問題,進行了優(yōu)化調(diào)試及改進。對所遇到的問題,進行了簡要分析和探討,以供專業(yè)人員參考。

        1 設(shè)備概況

        山東聊城發(fā)電廠一期工程投產(chǎn)的兩臺600MW發(fā)電機組,配備了英國Mitsui Babcock公司生產(chǎn)的"W"型火焰鍋爐,采用"W"火焰燃燒方式,燃用80%的無煙煤+20%的貧瘦煤。鍋爐制粉系統(tǒng)配備6臺雙進雙出滾筒式磨煤機(如圖1所示),采用制吹燃燒方式。磨煤機為美國metso公司生產(chǎn),型號為14′-0″×18′-0″,筒體直徑:4267mm,筒體長度:5510mm,有效長度:5486mm,筒體有效容積:131m3,筒體轉(zhuǎn)速:16.77rpm,離心式粗粉分離器直徑2740mm,最大鋼球裝載量:103.1t。在設(shè)計風煤比下,磨煤機設(shè)計最大出力:51.3 t/h,燃煤的HGI為67±5,煤粉細度為R75=9%(即75um篩子的通過率為91%)。

        2 磨煤機系統(tǒng)的冷態(tài)調(diào)試

        2.1 風量測量裝置的標定

        該磨煤機的負荷及燃燒自動控制均與風量相關(guān),而一次風量的準確測量直接影響到整個燃燒控制的準確和可靠。磨煤機一次風流量測量采用了機翼測風裝置,分別安裝在各磨煤機入口上游一次風道處。為便于運行中正確控制風煤比,在鍋爐冷態(tài)試驗中對所安裝的機翼測風裝置逐個進行了冷態(tài)風量標定試驗,以便能夠準確控制其風煤配比。按照試驗標定的流量系數(shù)K和風道流通截面積F確定出的計算公式輸入DCS控制系統(tǒng),計算公式如下:

        G=1.414×K×F×(ΔP×ρ) 0.5 kg/s

        其中介質(zhì)密度ρ(隨機根據(jù)溫度壓力測量值計算) kg/m3

        式中:K-流量系數(shù) (標定值)

        F-機翼處風道截面積 m2

        ΔP-機翼測量壓差 Pa

        2.2 一次風流量均勻性調(diào)試

        每臺磨煤機分為2端,每端各配置一臺粗粉分離器。分離器內(nèi)裝可調(diào)擋板以調(diào)節(jié)煤粉細度。不合格的粗煤粉經(jīng)過氣動定時全開全關(guān)式回粉閥門返回磨煤機重新磨制,合格的煤粉通過φ814×10mm煤粉管道分別送至爐拱兩側(cè)的旋風子(至燃燒器),在各主煤粉管道上布置有可調(diào)節(jié)縮孔,用以調(diào)整磨煤機兩端的風量分配。在垂直煤粉管道上游設(shè)置有月牙形孔板,用以調(diào)整煤粉均勻性。每根主煤粉管道后通過分流器又分為2根φ560×10mm的分支煤粉管道,將煤粉氣流送至爐拱上部的旋風子,通過主煤粉噴口和乏氣噴口射入下爐膛燃燒。

        每臺磨煤機至燃燒器處有4根一次風粉管道,由于各一次風粉管道的長度及彎頭數(shù)量不相同,其管道的阻力有所差別。根據(jù)燃燒優(yōu)化的需要,為使磨煤機兩端風粉管道中的流量均勻,通過調(diào)整水平管道上的調(diào)節(jié)縮孔,均勻分配磨煤機兩端的的一次風流量。在鍋爐首次

        圖1 磨煤機制粉系統(tǒng)簡圖       圖2 磨煤機分離器簡圖

         

        啟動前,對各一次粉風管道流量均勻性進行測量和調(diào)整。熱態(tài)運行中,分別控制磨煤機一次風量在21kg/s、17kg/s、14kg/s工況下,測量磨煤機兩端一次風量,測試檢查各煤粉管道內(nèi)的風量偏差并調(diào)整均衡。經(jīng)調(diào)試后,同一臺磨煤機兩端一次風量分布基本均勻,最大流量偏差為3.4%。磨煤機的4根一次風粉管道中的風速基本均勻,其最大偏差不超過5%。

        2.3 磨煤機裝球調(diào)試

        在磨煤機裝載鋼球試驗時,為避免磨煤機無煤空運轉(zhuǎn)造成波浪瓦和鋼球的損傷,改進了磨煤機的調(diào)試方法。即在試轉(zhuǎn)每次加裝鋼球前,先加入約3 t爐渣填料。按照規(guī)定的直徑及比例分三次裝球,初裝球量占最大裝載量的70%。實測數(shù)據(jù)表明,各臺磨煤機的裝球量與電流特性基本一致。根據(jù)試驗得到的鋼球裝載量G與電流I之間的關(guān)系定期加鋼球。

         

        3 煤粉細度優(yōu)化調(diào)試

        3.1 影響煤粉細度的因素

        單從燃燒的角度講,煤粉愈細,加熱到著火溫度就愈快;燃煤磨得細,反應(yīng)的表面積增大,煤粉著火及燃盡的品質(zhì)得到提高;要獲得穩(wěn)定的煤粉燃盡效果,必須維持合格的煤粉細度,對燃燒無煙煤鍋爐而言,煤粉細度要求更高。鍋爐設(shè)計634MW負荷(設(shè)計煤種)下,6臺磨煤機運行工況的鍋爐熱效率為92.5%,設(shè)計未燃燼碳熱損失2.0%,設(shè)計煤種下的磨煤機煤粉細度為R75=9%。而在實際運行中,煤粉偏粗較多且不穩(wěn)定,從而影響了鍋爐的燃燒效率,飛灰含碳量高達20%,使未燃盡碳熱損失超過5.0%,嚴重影響了鍋爐機組的燃燒經(jīng)濟性。為此,需要對磨煤機進行優(yōu)化調(diào)試,以達到正常出力下的合格煤粉細度。

        影響煤粉細度及磨煤機出力的因素較多,當磨煤機型式及結(jié)構(gòu)參數(shù)確定后,分析影響煤粉細度的因素主要有:1、運行參數(shù)的影響。如;裝球量、比例及其充填度,磨煤機料位、風煤比及大罐通風量等; 2、磨制燃料的特性。如:磨制燃料的顆粒度、燃料的可磨度、水分等;3、分離器的分離效率。如:分離器結(jié)構(gòu)特性尺寸,分離器擋板調(diào)整位置,回粉閥門是否正常等均會對分離效率產(chǎn)生影響。

        3.2 磨煤機運行參數(shù)的調(diào)試

        ⑴鋼球比例及數(shù)量調(diào)試

        一般裝球量會影響磨煤出力,鋼球配比會影響煤粉細度。試運初期先按最初裝球量加裝鋼球,鋼球配比為F60、 F50、F40、F25分別為36.5%、27%、24%、12%,總加球量為最大裝球量的70%。按照ISO 9311規(guī)定,用旋轉(zhuǎn)式煤粉取樣裝置在設(shè)計風煤比下取樣分析,煤粉細度偏粗,一般煤粉細度R75=16%~19%左右。后增加2t小鋼珠進行測試,煤粉細度改善并不明顯。在采取上述措施見效不大的情況下,徹底改變裝球比例,剔除F60的大鋼球,增加小鋼球的比例,將原裝球尺寸調(diào)整到F50、F40、F25,裝球比例調(diào)整為15%、40%、45%,共加球到81t,占最大裝球量的80%。經(jīng)取樣分析后,煤粉細度大約能夠提高2~3個百分點,但效果有限,仍達不到燃燒所要求的煤粉細度。

        ⑵風煤比的調(diào)整

        磨煤機出力及煤粉細度受風煤比的影響較大,同時也受到磨煤機料位的影響。一般風煤比大、通風量大時煤粉偏粗,其攜帶出的煤粉量和顆粒也大。運行中通常受到煤質(zhì)的變化,尤其是一次風量受被磨制煤發(fā)熱量的變化,影響較大。發(fā)熱量高時(達到26000kJ/kg),一次風量低;發(fā)熱量低時(20000 kJ/kg),相應(yīng)的一次風量也高;由于發(fā)熱量的不穩(wěn)定,造成磨煤機通風量的變化,進而影響到煤粉細度。按照磨煤機預(yù)設(shè)的風煤比控制曲線運行,顯然不適合煤質(zhì)大幅度波動的運行情況。因此,需根據(jù)煤質(zhì)及實際運行情況,及時調(diào)整控制風煤比,避免煤粉細度的波動。

        ⑶燃料的可磨度測試

        磨制燃料的可磨度也是影響煤粉細度的因素之一。一般可磨度HGI大的煤較容易磨制。為排查磨制煤種的難磨因素,對所燃煤種的HGI可磨度等特性進行了測試。根據(jù)測試結(jié)果,河北無煙混煤的HGI為48,山西陽泉無煙煤的HGI為64.2,山東王村貧煤的HGI為82.2,魯能煤炭集散中心的混煤的HGI為79.2,除河北無煙混煤的可磨度較低比較難磨外,其余均在校核煤質(zhì)的范圍內(nèi)(HGI為59~81)。由于煤質(zhì)不夠穩(wěn)定,可磨度的變化可能也是影響煤粉細度波動的因素之一。如:菏澤鍋爐采用的磨煤機與聊城磨煤機型號相同,結(jié)構(gòu)相同,但菏澤入爐燃料的HGI為90~93,菏澤磨制的煤粉細度能夠達到R75=8%左右,而聊城磨煤機磨制的煤粉細度較菏澤差距甚大。被磨制燃料的硬度高低,也是造成煤粉偏粗的重要因素。

        3.3 磨煤機分離器的調(diào)試改進

        ⑴分離器擋板角度的調(diào)試

        對離心式分離器來說,擋板調(diào)節(jié)特性除受結(jié)構(gòu)形狀的影響外,一般還與其上下的間隙有關(guān),其間隙越小,分離效果越好。但由于制造、安裝等方面的原因,往往存在較大的間隙,

        圖3 EB分離器擋板調(diào)節(jié)特性

         

        圖5改進前分離器擋板安裝結(jié)構(gòu)     圖6改進后分離器擋板安裝結(jié)構(gòu)

         

        導(dǎo)致部分風粉氣流短路,使得分離器擋板特性發(fā)生變化,擋板關(guān)到最小,煤粉細度未必最高。因而,需要通過調(diào)試確定其最佳的擋板開度,并通過調(diào)換分離器擋板轉(zhuǎn)軸與擋板的相對位置,改善其擋板分離特性。在分離器改進前,通過測試不同擋板開度下的煤粉細度,得出分離器擋板的調(diào)節(jié)特性。圖3為磨煤機改進前的分離器擋板調(diào)節(jié)特性,其擋板開度在"M+2"位置時的煤粉細度最佳。

        ⑵回粉閥門調(diào)試與改進

        對metso雙進雙出磨煤機而言,盡管通過調(diào)節(jié)磨煤機的粗粉分離器擋板能夠改變煤粉細度。試驗發(fā)現(xiàn)原磨煤機設(shè)計狀況下,煤粉細度并不穩(wěn)定,隨著磨煤機負荷的波動而變化。造成煤粉細度波動的原因之一是回粉閥門氣動全開全關(guān)設(shè)計不合理。原設(shè)計回粉門由氣缸帶動,并通過預(yù)先設(shè)置的開關(guān)時間,周期性動作,定時全開或者全關(guān),帶動閥門開啟使粗粉返回磨煤機再磨制。該種結(jié)構(gòu)與國內(nèi)常用的重力式錐形鎖氣器不同,其回粉量不能夠隨著負荷的改變而自動平衡調(diào)節(jié),導(dǎo)致了煤粉細度不穩(wěn)定。當回粉門開啟時間過長時,會造成回粉管及內(nèi)錐斗抽空,氣流短路,煤粉變粗;當回粉門關(guān)閉時間過長時,會使內(nèi)錐斗滿粉,造成粗煤粉攜帶。如:回粉閥門關(guān)閉55S,開啟5S時,煤粉細度為R75=16.45%;當改為關(guān)閉180S,開啟2S后的煤粉細度減小為R75=25.42%,說明回粉閥門的開關(guān)時間及動作周期對煤粉細度影響極大。之后改進了磨煤機回粉閥門(見示意圖4),將原全開全關(guān)的氣動裝置拆除,改換為重錘結(jié)構(gòu),并將拐臂由下斜式改為水平式。經(jīng)改進后,煤粉細度有所提高,煤粉細度在短時間內(nèi)較穩(wěn)定,但長時間運行后,回粉閥門轉(zhuǎn)軸卡澀,時常拒動。在回粉門正常動作時,煤粉細度能夠達到R75=8%左右,當回粉門完全拒動時,其煤粉細度下降,有時能達到R75=25%?;胤坶y門拒動成為煤粉細度大幅波動的主要影響因素。為此,又利用了原有的氣缸裝置作為重錘式回粉閥門的助推裝置(如圖4),定時助推回粉閥門,以免閥門卡澀拒動導(dǎo)致煤粉細度不穩(wěn)定。

        ⑶分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整及改進

        分離器的分離效率將直接影響到磨煤機最終產(chǎn)品-煤粉的質(zhì)量。分離器的分離效率又取決于相關(guān)特性尺寸a、b、c、d(圖2所示)等。如:分離器擋板間隙(a、b)過大時,則會造成部分氣流短路,當關(guān)小分離器擋板時,其擋板間的阻力增大,短路部位的通流量增加,分離效果降低。實測原分離器內(nèi)部平均尺寸為A=25.1、B=35.1、C=62.3、D=36.6,經(jīng)測量分析認為:其檔板短路間隙過大是造成煤粉細度偏粗的主要原因。經(jīng)調(diào)整分離器內(nèi)部尺寸、增加導(dǎo)流板(如圖2)、消除短路間隙等綜合改進措施后,煤粉細度大大提高,改前測得的煤粉細度R75一般在15%左右,改進后煤粉細度R75在6%~9%之間,煤粉細度比分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整改進前可提高6~9個百分點,效果相當明顯。

        4 調(diào)試結(jié)果簡析

        歸納改磨煤機煤粉偏粗及細度不夠穩(wěn)定的原因有以下幾個方面:⑴山西陽泉煤的可磨度HGI較低,煤質(zhì)硬比較難磨,磨煤機特性不適應(yīng);⑵分離器回粉閥門設(shè)計全開全關(guān)方式不合理,改為重錘式后,因轉(zhuǎn)軸卡澀,回粉門時常拒動,影響了煤粉細度的穩(wěn)定性;⑶磨煤機分離器葉片與殼體間的間隙過大,造成粗煤粉氣流短路,改變了分離器擋板調(diào)節(jié)特性;⑷分離器擋板與轉(zhuǎn)軸安裝位置欠佳(圖5),造成煤粉經(jīng)遇轉(zhuǎn)軸時因反彈而改變方向,影響分離效果;⑸設(shè)計磨煤機鋼球配比欠佳,大球所占比例偏多;⑹提供的磨煤機風煤比運行控制曲線不盡合理,不能根據(jù)煤質(zhì)的變化跟蹤調(diào)整;另外磨煤機料位測控裝置,反應(yīng)不夠靈敏,回粉閥門拒動等因素均是造成煤粉細度不夠穩(wěn)定的原因,其中回粉閥門拒動是主要原因,影響程度最大,應(yīng)引起足夠重視。在磨煤機制粉系統(tǒng)原有結(jié)構(gòu)下,僅靠有限的調(diào)整手段,很難達到設(shè)計要求的煤粉細度。通過優(yōu)化調(diào)試及改進等綜合措施后,煤粉細度由原來的R75=17%左右提高到R75=7%~9%左右,效果明顯。由于煤粉細度的提高,鍋爐燃燒效率大幅度提高。

        5 結(jié)論

        聊城metso磨煤機煤在原設(shè)計參數(shù)及結(jié)構(gòu)下運行,主要存在煤粉細度不穩(wěn)定及細度偏粗等問題。由于提供的裝球尺寸及比例欠佳,分離器效率偏低,回粉閥門設(shè)計缺陷等問題,在磨制硬度較高的煤種時,煤粉細度偏粗,僅靠有限的調(diào)整手段,很難達到設(shè)計要求的煤粉細度。通過改變裝球尺寸和比例,改進分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu),改回粉閥門為重錘自平衡式,結(jié)合優(yōu)化調(diào)試等綜合措施后,煤粉細度由原來的R75=17%左右提高到目前R75=8%左右,取得了較好的效果,達到了調(diào)試及改進目的。

        由于分離器回粉閥門結(jié)構(gòu)設(shè)計欠合理,轉(zhuǎn)軸很容易卡澀,時常造成回粉門拒動,目前仍是導(dǎo)致煤粉細度不穩(wěn)定的主要因素?;胤坶T問題目前尚未根除,拒動現(xiàn)象仍偶有發(fā)生,應(yīng)對此引起足夠重視,運行中需要定期巡視檢查和維護,并采取有效措施予以消除。

         

         

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