記者6月9日在山西蘭花華明納米材料有限公司看到,由該公司研發(fā)的高濃度二氧化碳碳化與常溫包覆技術(shù)在其1.5萬(wàn)噸/年納米碳酸鈣裝置使用后,不僅大大提高了裝置產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量,還使綜合能耗大幅下降,二氧化碳實(shí)現(xiàn)資源化利用。專家認(rèn)為,這兩項(xiàng)新技術(shù)如果在全國(guó)得以推廣,可使我國(guó)納米碳酸鈣行業(yè)能耗下降15%,二氧化碳等污染物減排10%左右。
納米碳酸鈣是一種應(yīng)用廣泛的超細(xì)粉體材料,目前我國(guó)產(chǎn)能達(dá)75萬(wàn)噸,規(guī)模小、能耗高、污染重已成為該行業(yè)發(fā)展的軟肋,迫切需要新技術(shù)、新工藝對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行優(yōu)化和改造。有關(guān)專家在裝置現(xiàn)場(chǎng)考察后認(rèn)為,蘭花公司的技術(shù)先進(jìn)實(shí)用,只需少量投資,即可使現(xiàn)有裝置產(chǎn)能提高2.5倍。以1.5萬(wàn)噸 /年納米碳酸鈣裝置為例,采用新技術(shù)后,通過(guò)增加部分機(jī)器設(shè)備,年產(chǎn)能即可增至4萬(wàn)噸,年節(jié)電1593萬(wàn)千瓦時(shí),節(jié)煤12000噸。同時(shí)還可減排二氧化碳 15400噸,經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)能效益十分可觀。
碳化與包覆是生產(chǎn)納米碳酸鈣的兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)目前多采用煤炭燃燒產(chǎn)生的中濃度(35%)二氧化碳作碳化劑,碳化效率低,產(chǎn)品質(zhì)量差,還需消耗一定的煤炭,并向大氣排放大量的含塵煙氣,污染環(huán)境。蘭花公司技術(shù)人員經(jīng)過(guò)充分調(diào)研論證,將附近化肥廠排放的純度為95%以上的二氧化碳引入碳化釜作碳化劑,使生產(chǎn)1噸納米碳酸鈣的無(wú)煙煤用量由原來(lái)的0.6噸減少至0.3噸。同時(shí),由于二氧化碳純度高,加快了反應(yīng)速度,減少了電耗,每釜產(chǎn)品反應(yīng)時(shí)間由原來(lái)的10小時(shí)降至1小時(shí),噸產(chǎn)品耗電量由原來(lái)的650千瓦時(shí)降至251千瓦時(shí)。
高溫包覆是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)納米碳酸鈣普遍采用的技術(shù),耗時(shí)、耗電,生產(chǎn)效率低下。蘭花公司科技人員通過(guò)數(shù)次試驗(yàn),研發(fā)出一種新型表面活化劑,投用后實(shí)現(xiàn)了納米粉體常溫下包覆。不僅省去了原來(lái)的加熱升溫環(huán)節(jié),還大大提升了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,每小時(shí)節(jié)電達(dá)150千瓦時(shí)。