熟料燒結(jié)過程中,窯頭大量的廢棄直接排入大氣,既危害了環(huán)境空氣質(zhì)量又造成大量熱量的浪費(fèi);煤粉制備過程是一個(gè)對安全要求很高的過程,多年來煤粉的烘干熱風(fēng)一直由燃燒爐供應(yīng),操作中一旦將火焰拉入煤粉磨中,將造成不可預(yù)仨的安全事故。針對以上現(xiàn)實(shí)情況,經(jīng)過一系列的論證,我們認(rèn)為:窯頭廢氣溫度足以保證煤粉制備所需溫度,而且不帶明火,更加有利于安全生產(chǎn)。
將熟料窯系統(tǒng)的余熱通過熱風(fēng)管道引入煤粉磨的供風(fēng)系統(tǒng),設(shè)置風(fēng)量、溫度控制手段,停用燃燒爐供給高溫氣體,以窯頭廢氣替代燃燒爐的熱風(fēng),作為執(zhí) ,對入磨原煤進(jìn)行烘干、提料,制取合格的煤粉。發(fā)揮煤粉磨最大產(chǎn)能。
窯頭廢棄溫度≥450℃,足以保證煤粉制備所需溫度≤350℃,而且不帶明火,更加有利于安全生產(chǎn)。但由此引起的熟料燒結(jié)及煤粉制備系統(tǒng)負(fù)壓的變化對生產(chǎn)操作和產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響以及一定量的窯灰隨熱風(fēng)進(jìn)入煤粉磨對煤粉灰分的影響等問題成為此次技術(shù)創(chuàng)新的難點(diǎn)。通過對實(shí)驗(yàn)期間煤粉灰分的化學(xué)分析,針對窯灰沉降室內(nèi)的變化及窯灰進(jìn)磨的實(shí)際情況進(jìn)行了技術(shù)改造,保證了煤粉灰分≤15%。通過實(shí)驗(yàn),我們獲得了適合此流程的技術(shù)操作參數(shù),既保證了煤粉的質(zhì)量(水分≤2.0%、+90μm細(xì)度≤16%、灰分≤15%),又保證了熟料窯及煤粉制備系統(tǒng)的正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
該項(xiàng)目利用氧化鋁熟料窯余熱作為煤粉制備熱源成功的運(yùn)用于燒結(jié)法氧化鋁生產(chǎn)的大流程中,運(yùn)行安全可靠,利于環(huán)境保護(hù),創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
將熟料窯系統(tǒng)的余熱通過熱風(fēng)管道引入煤粉磨的供風(fēng)系統(tǒng),設(shè)置風(fēng)量、溫度控制手段,停用燃燒爐供給高溫氣體,以窯頭廢氣替代燃燒爐的熱風(fēng),作為執(zhí) ,對入磨原煤進(jìn)行烘干、提料,制取合格的煤粉。發(fā)揮煤粉磨最大產(chǎn)能。
窯頭廢棄溫度≥450℃,足以保證煤粉制備所需溫度≤350℃,而且不帶明火,更加有利于安全生產(chǎn)。但由此引起的熟料燒結(jié)及煤粉制備系統(tǒng)負(fù)壓的變化對生產(chǎn)操作和產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響以及一定量的窯灰隨熱風(fēng)進(jìn)入煤粉磨對煤粉灰分的影響等問題成為此次技術(shù)創(chuàng)新的難點(diǎn)。通過對實(shí)驗(yàn)期間煤粉灰分的化學(xué)分析,針對窯灰沉降室內(nèi)的變化及窯灰進(jìn)磨的實(shí)際情況進(jìn)行了技術(shù)改造,保證了煤粉灰分≤15%。通過實(shí)驗(yàn),我們獲得了適合此流程的技術(shù)操作參數(shù),既保證了煤粉的質(zhì)量(水分≤2.0%、+90μm細(xì)度≤16%、灰分≤15%),又保證了熟料窯及煤粉制備系統(tǒng)的正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
該項(xiàng)目利用氧化鋁熟料窯余熱作為煤粉制備熱源成功的運(yùn)用于燒結(jié)法氧化鋁生產(chǎn)的大流程中,運(yùn)行安全可靠,利于環(huán)境保護(hù),創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。