中國粉體網(wǎng)訊 中鋁山東有限公司氧化鋁廠把打造安全環(huán)保生產(chǎn)流程放在突出位置,經(jīng)過技術(shù)攻關(guān),最近成功實(shí)現(xiàn)“堿煮”清理高洗槽,徹底改變了一直靠人工清理槽罐的傳統(tǒng)模式,達(dá)到了物料清理不落地的環(huán)保要求,清理工期由360小時縮短到240小時,并且清理費(fèi)用降低20%。
多年來,該廠生產(chǎn)流程中的大型槽罐全部依靠人工清理,從槽罐撤料到清理人員進(jìn)入,從物料清理到外排運(yùn)輸,每一個環(huán)節(jié)都對安全和環(huán)保帶來挑戰(zhàn)。由于槽罐內(nèi)部空間有限,附著在罐壁上的結(jié)疤清理時極易發(fā)生松動坍塌事故,對清理作業(yè)人員的人身安全造成威脅;在清理出的結(jié)疤物料運(yùn)輸過程中盡管采取防護(hù)措施,但仍對廠區(qū)道路環(huán)境造成一定的污染。另外,人工清理的弊端,還體現(xiàn)在工期長、費(fèi)用高等方面。為妥善解決這些問題,該廠專門成立攻關(guān)小組,由生產(chǎn)管控中心負(fù)責(zé)技術(shù)研究和指標(biāo)控制,生產(chǎn)工區(qū)負(fù)責(zé)各項操作實(shí)驗和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯總反饋。
“要從骨子里徹底扭轉(zhuǎn)習(xí)慣性思維,創(chuàng)新生產(chǎn)組織模式,從根本上解決槽罐清理的難題!痹搹S廠長多次在攻關(guān)小組會上強(qiáng)調(diào):在創(chuàng)新路上,攻關(guān)小組廣開思路,深入調(diào)研,查閱大量資料,并多次組織有關(guān)人員到兄弟單位交流,多次召開專業(yè)研討會,確定“堿煮”代替人工清理的方案!皦A煮”是通過對流程的簡單操作,將堿液打入槽罐,并保持一定的溫度,通過化學(xué)分解和物理攪拌的原理將槽罐內(nèi)結(jié)疤清理掉,且清理物料不暴露、不外排,直接返回生產(chǎn)流程。這種想法雖不是首創(chuàng),但一直沒有成熟的經(jīng)驗可以借鑒。
一直以來,攻關(guān)小組根據(jù)槽罐體積和結(jié)疤狀況,對用堿數(shù)量、堿煮溫度等各項指標(biāo)數(shù)據(jù)反復(fù)測算、反復(fù)確認(rèn),最終形成大家一致認(rèn)可的“堿煮”方案。方案一經(jīng)通過,立即進(jìn)入操作實(shí)驗階段,實(shí)驗槽罐選定在已到清檢周期的1#高洗槽。他們嚴(yán)格按照既定方案,確定“堿煮”工藝流程,制定操作規(guī)程,及時對崗位員工進(jìn)行安全和技術(shù)培訓(xùn),實(shí)施24小時嚴(yán)密監(jiān)控。240小時的“堿煮”清理實(shí)驗,在他們精心呵護(hù)下順利結(jié)束。當(dāng)打開人孔,順著手電的光束看進(jìn)去,槽內(nèi)槽壁、耙機(jī)和旋筒上的結(jié)疤被清理得干干凈凈,露出金屬本色。