近年來,隨著國家對不可再生資源的控制和對工業(yè)廢渣的利用等眾多政策的出臺,許多企業(yè)都在資源綜合利用方面進(jìn)行了嘗試和探索。內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司也在資源綜合利用、加強環(huán)保治理方面作出了努力。
作為水泥生產(chǎn)企業(yè),能夠?qū)ζ渌髽I(yè)產(chǎn)生的工業(yè)廢渣進(jìn)行有效利用,不但可以為公司節(jié)約成本,而且社會效益和環(huán)保效益顯著。脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥,不僅是對脫硫渣的一種有效利用,也是公司降本增效的一條途徑。脫硫渣是發(fā)電廠以石灰石/石灰—石膏法對燃煙煤氣進(jìn)行脫硫處理得到的工業(yè)廢渣,主要成分以硫酸鈣為主,可完全代替二水石膏作為水泥生產(chǎn)中的緩釋劑。
脫硫渣的綜合利用在我國尚屬起步研究階段,南京下關(guān)電廠將脫硫渣用于公路建設(shè);清華大學(xué)也在研究利用脫硫渣調(diào)節(jié)土壤pH值以改良土壤。相關(guān)專家表示,隨著研究的不斷深入和技術(shù)的不斷發(fā)展,脫硫渣在我國的應(yīng)用領(lǐng)域會越來越廣泛。
早在幾年前,西水公司技術(shù)部就著手研究利用脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥的工作,并進(jìn)行了大量試驗,因脫硫渣是面狀物料,有較強黏附性,其含水量一般為15%~30%,所以在實際生產(chǎn)使用過程中,易出現(xiàn)堵塞、下料不暢等問題,嚴(yán)重影響脫硫渣的實際使用效率。這個問題困擾了公司多年,一直沒有有效的解決方案。去年,公司對脫硫渣進(jìn)行烘干、成型處理,使其水分降至3%以下,三氧化硫含量達(dá)到50%以上,且成型后的料球具有較高的機械強度,便于倒運、儲存和有序下料,解決了脫硫渣以往水分大、黏附性強、易造成斷料等問題,使脫硫渣的再生利用得以實現(xiàn)。
西水公司通過大量的試驗數(shù)據(jù)確定,摻用4%的脫硫渣時,水泥的凝結(jié)時間與摻用5%的二水石膏相比略有延長,3天、28天的水泥抗壓強度與使用二水石膏相比均有提高,水泥中氯離子含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。公司分兩個階段在粉磨一廠、二廠進(jìn)行了脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥的工業(yè)性試驗,試驗期間得到了兩個粉磨分廠及裝運分廠等相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和員工的參與及配合,保障了試驗順利進(jìn)行并取得了階段性成果。經(jīng)過近半年時間的試驗、比對和數(shù)據(jù)分析及送國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心驗證,產(chǎn)品各項理化指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。使用這種脫硫渣解決了以往使用脫硫渣時出現(xiàn)的水分大、物料黏附性強等諸多難題,從去年11月開始,公司開始用脫硫渣全面代替二水石膏,效果非常好。截至目前,公司已消耗脫硫渣6200余噸,真正實現(xiàn)了變廢為寶、降本增效的目的。
公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,脫硫渣代替二水石膏用于水泥生產(chǎn),既可為國家節(jié)省有限的礦產(chǎn)資源,又可節(jié)能減排實現(xiàn)環(huán)保,同時也符合國家資源優(yōu)化配置、經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,成為公司的又一個新亮點。
作為水泥生產(chǎn)企業(yè),能夠?qū)ζ渌髽I(yè)產(chǎn)生的工業(yè)廢渣進(jìn)行有效利用,不但可以為公司節(jié)約成本,而且社會效益和環(huán)保效益顯著。脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥,不僅是對脫硫渣的一種有效利用,也是公司降本增效的一條途徑。脫硫渣是發(fā)電廠以石灰石/石灰—石膏法對燃煙煤氣進(jìn)行脫硫處理得到的工業(yè)廢渣,主要成分以硫酸鈣為主,可完全代替二水石膏作為水泥生產(chǎn)中的緩釋劑。
脫硫渣的綜合利用在我國尚屬起步研究階段,南京下關(guān)電廠將脫硫渣用于公路建設(shè);清華大學(xué)也在研究利用脫硫渣調(diào)節(jié)土壤pH值以改良土壤。相關(guān)專家表示,隨著研究的不斷深入和技術(shù)的不斷發(fā)展,脫硫渣在我國的應(yīng)用領(lǐng)域會越來越廣泛。
早在幾年前,西水公司技術(shù)部就著手研究利用脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥的工作,并進(jìn)行了大量試驗,因脫硫渣是面狀物料,有較強黏附性,其含水量一般為15%~30%,所以在實際生產(chǎn)使用過程中,易出現(xiàn)堵塞、下料不暢等問題,嚴(yán)重影響脫硫渣的實際使用效率。這個問題困擾了公司多年,一直沒有有效的解決方案。去年,公司對脫硫渣進(jìn)行烘干、成型處理,使其水分降至3%以下,三氧化硫含量達(dá)到50%以上,且成型后的料球具有較高的機械強度,便于倒運、儲存和有序下料,解決了脫硫渣以往水分大、黏附性強、易造成斷料等問題,使脫硫渣的再生利用得以實現(xiàn)。
西水公司通過大量的試驗數(shù)據(jù)確定,摻用4%的脫硫渣時,水泥的凝結(jié)時間與摻用5%的二水石膏相比略有延長,3天、28天的水泥抗壓強度與使用二水石膏相比均有提高,水泥中氯離子含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。公司分兩個階段在粉磨一廠、二廠進(jìn)行了脫硫渣代替石膏生產(chǎn)水泥的工業(yè)性試驗,試驗期間得到了兩個粉磨分廠及裝運分廠等相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和員工的參與及配合,保障了試驗順利進(jìn)行并取得了階段性成果。經(jīng)過近半年時間的試驗、比對和數(shù)據(jù)分析及送國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心驗證,產(chǎn)品各項理化指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。使用這種脫硫渣解決了以往使用脫硫渣時出現(xiàn)的水分大、物料黏附性強等諸多難題,從去年11月開始,公司開始用脫硫渣全面代替二水石膏,效果非常好。截至目前,公司已消耗脫硫渣6200余噸,真正實現(xiàn)了變廢為寶、降本增效的目的。
公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,脫硫渣代替二水石膏用于水泥生產(chǎn),既可為國家節(jié)省有限的礦產(chǎn)資源,又可節(jié)能減排實現(xiàn)環(huán)保,同時也符合國家資源優(yōu)化配置、經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,成為公司的又一個新亮點。