星火廠制定了節(jié)能管理制度,使節(jié)能制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。動(dòng)力分廠、氯堿分廠是星火廠2個(gè)耗能大戶,該制度實(shí)施后,氯堿分廠在工藝、安全環(huán)保、設(shè)備方面明確考核細(xì)則,在加大考核力度的同時(shí),積極組織生產(chǎn)和技術(shù)人員開展技術(shù)革新,分廠堿損、電耗、鹽耗等指標(biāo)都有大幅度下降,各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)對(duì)標(biāo)要求。動(dòng)力分廠則在節(jié)水、節(jié)汽等環(huán)節(jié)上大做文章,原運(yùn)行了近20年的2臺(tái)水泵,通過改進(jìn)工藝管道,只需開1臺(tái)就能滿足化工生產(chǎn)需要,此舉每小時(shí)可為企業(yè)節(jié)電4千瓦。分廠還通過廢熱蒸汽二次利用等措施,每年節(jié)約蒸汽400噸左右。
星火廠通過積極開展技術(shù)改造和技術(shù)攻關(guān),有效地降低了各項(xiàng)原料消耗。今年以來,其有機(jī)硅單體生產(chǎn)過程中的硅粉消耗、氯甲烷消耗均有大幅度的下降,主要產(chǎn)品碳酸二甲酯(DMC)成本同比下降15%。
星火廠還扎實(shí)開展修舊利廢工作,讓“下崗”的廢舊物資“再就業(yè)”。7萬噸/年有機(jī)硅合成裝置的1臺(tái)普通閥門價(jià)值上萬元,一般只能用到2~3個(gè)月。為了變廢為寶,有機(jī)硅分廠動(dòng)員職工對(duì)報(bào)廢閥門進(jìn)行解體,將好的部件拆下,重新組裝,今年先后修復(fù)各種閥門30多臺(tái),節(jié)約資金20多萬元。